在当今全球能源紧缺、环保压力日益增大的背景下,制造业的节能降耗已成为企业提升竞争力的重要手段之一。天津大无缝二轧管分厂自2023年4月起,成立了258机组节电降耗管控组,采取了一系列节电降耗措施,不仅在全厂范围内推广了节能意识,还通过技术手段和管理优化,取得了显著的成效。这一经验为其他机组的节电工作提供了宝贵的借鉴。
节能降耗的第一步在于培养全员的节能意识。在258机组,管理团队率先提出“早关1小时,晚开1小时”的照明管理策略,号召员工从点滴做起,减少不必要的电能消耗。这一举措不仅改变了员工的节能观念,更通过改造电室照明回路等方式,逐步从细节中实现节能目标。
通过关闭主电室无效的长明灯,具体的节电效果显著。例如,每盏36W的灯每年可节省近952.13度电。更具规模的措施体现在顶棚照明的优化中,592盏顶棚灯,每盏200W,每天节省236.8度电,这种大规模的节电措施大幅减少了日常能耗,为厂区整体的节能目标提供了有力支持。
在设备管理方面,258机组通过程序优化,极大地提高了节能效率。例如,对芯棒循环区域的辊道程序进行了优化,使常转辊道可以停车4到5秒,这一改动预计全年可节省2.6万度电。在连轧主机脱管后的辊道节能联锁控制程序上,每月节电达6375度。而精整缓冲链的优化程序,通过实现无管5分钟停转,有效减少了设备的空转时间,从而降低了电能的无效消耗。
这种精确化、程序化的节能措施不仅提高了生产的自动化程度,还大幅降低了能源浪费,在不影响生产效率的前提下,实现了成本的有效控制。
除了优化现有的程序,天津大无缝二轧管分厂还积极增加设备的智能化功能。例如,在穿孔主机、连轧主机等主要生产设备上,增加了停轧10分钟声光报警系统。该系统能够实时提醒操作人员主机的停机状态,从而更有效地避免电力浪费。以穿孔主机为例,每台主电机功率为5500KW,停机1分钟就可节电121.55元。这种智能化的提示系统不仅提高了生产管理的效率,还帮助操作人员更好地配合节电措施,进一步提升了整体的节能水平。
基于258机组成功的节电降耗经验,8月份,天津大无缝二轧管分厂又成立了250机组节电降耗管控组,继续推行节电措施。此举标志着厂区节能管理从单一机组向全厂范围内逐步推进,力求在整个生产体系中形成系统化、科学化的节电模式。
250机组的节电工作主要分为三个阶段:消除现场无效浪费、现场设备技术改造、现场生产组织优化。在此基础上,分厂还通过每周例会制度,实时总结工作进展,通报各项节电指标及检查结果,并根据现状调整和部署新的节电举措,确保每项任务按时、按质完成。
天津大无缝二轧管分厂的节电工作不仅仅停留在表面节能,而是以“双极致”各项指标为抓手,通过技术、管理、意识三大层面的综合提升,实现可持续的节能降耗。随着250机组和其他机组节电工作的不断推进,吨钢电耗持续下降,企业整体运营效率大幅提升,逐步迈向高效、低耗的现代化工厂目标。