近期,天津大无缝三轧管分厂在对标中信泰富特钢集团兄弟单位的过程中,成功实施了460机组环形炉装出料机的控制改造。这一举措不仅确保了关键设备的稳定运行,还显著降低了安全隐患,预计每年将节约设备维护成本超过50万元。
460机组环形炉的装出料机作为生产线上的核心设备,其性能直接影响到生产效率和安全性。原设备使用了两台带增量型编码器的电机进行变频驱动,结合接近开关进行限位控制。然而,由于编码器长期安装在电机非负荷端抱闸盘外侧,其支撑支架频繁出现机械故障,导致编码器定位失效,一旦发生问题,便会引发安全生产隐患。
面对这一挑战,天津大无缝三轧管分厂主动向兄弟单位学习,深入分析460机组的实际情况,提出了一项极具创新性和可行性的改造方案。新方案选用了更为先进的仪器,并将其与原有控制系统连接。改造过程中,保持了原电机上编码器和接近开关的位置与功能不变,这样在编码器出现故障时,系统可以迅速判断并立即停止设备运行,同时通过简单的切换确保生产运行不受影响。
经过对标改造,装出料机的设备维护成本显著降低,设备的稳定性与安全性得到了极大的提升。这不仅实现了极致成本控制,更提高了生产效率,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
天津大无缝三轧管分厂的成功改造案例,展示了在面对挑战时,通过学习与创新能够找到切实可行的解决方案。这一实践不仅为企业带来了经济效益,也为整个行业提供了宝贵的经验。未来,企业将继续致力于技术创新与管理提升,推动整体生产水平的进一步提高。